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来自上海中远海运重工的“美妙初体验”

“罗伊尔”轮开航的那一刻,该轮机务激动地和总管小组告别:“在如此短的时间,你们帮我解决了一个又一个难题,出色的效率和服务让我震惊,这真是一次美妙的初体验,期待再次相会。”上海中远海运重工总管小组无惧挑战、激情亮剑的勇气和决心,再一次为公司赢得了嘉赞和好评。

兵马未动粮草先行

“罗伊尔”轮是一条货损船,舱盖顶板及船舷立柱严重变形。十块舱盖都有不同程度的换板,有的甚至达到了舱盖顶板的80%。如此大面积的换新工程,机务给出的船期却只有15天,时间非常紧迫。

为了保证船期,总管小组携手生产条线各部门,将一切工作做在前面:船舶进厂前,就先行组织人员分解修理图纸,统计所需物料规格数量,联系供应商,根据舱盖主体尺寸及吨位提前着手舱盖下地准备工作,编写详细的吊装策划;统筹协调施工作业人员等等。

专业团队技术先行

3月上旬,船舶如期而至。管理人员冒着雨爬上舱盖,映入眼帘是一块块凹凸不平的舱盖顶板,坑坑洼洼盛满积水,凹陷最深达20公分以上。有的平台整体被砸落在甲板上。精控小组测量后发现,3号舱舱盖整体下垂17mm。这意味着在换新顶板的同时,还要把舱盖的拱度上调,有的甚至要达到30mm以上。对于如此大面积的顶板挖补,在切割、装配、电焊每一个步骤中都会产生大量的受热变形,控制变形和矫正中拱的难度可想而知。对此,总管小组和修理团队现场展开讨论,最后决定根据舱盖不同状态分别制订不同方案,不仅能控制过程中的变形,还大大减少了火工矫正的工作量。总管小组的专业和细致,令机务欣然点头称赞。

为有效控制变形量,生产、技术、车间展开激烈讨论,从焊接参数、焊接顺序、分期顺序、反变形、临时加强、火工时机等多个方面进行分析,制定了详细的施工工艺,并要求车间工艺员全程参与、全程监控,确保每一个步骤都按照既定工艺准确执行。

过程控制 精益求精

切割开始后机务发现内部纵骨全部变形,临时决定全部换新,在船期不变的前提下,整整增加了700米球扁钢换新工程量。大家集思广益,作出了把球扁钢与顶板做成板片以减少盖板后的仰角焊量的决定,大大降低了施工难度和时间。

为确保过程节点,总管小组和修理团队制定了详细的施工进度计划,每日对安全、质量、工艺、进度提出严格的节点要求,管理人员和施工人员全员参与,对过程中遇到的问题进行提醒和纠正,严格落实各项生产计划。

舱盖结构特殊,使得施工中每一格都要留一个工艺孔最后封;箱脚反面结构多,空间小,强度要求高,也只能开设工艺孔,无形中增加了大大小小的工艺孔有百余多个。时间紧,对一次做对的要求更严格,下道工序检验上道工序,所有人员都实施过程控制,最后,施工结束后得出的测量数据堪称完美,再一次赢得机务赞赏。

迎难而上 必胜决心

计划总是赶不上变化。距离开航还有五天,船方再次提出想换新整船舱盖橡皮。不能拒绝,没有抱怨,总管小组立即马力全开加班加点投入高效工作:3号舱舱盖吊运到位时,1号舱舱盖的脚手架已经搭设完毕;3号舱的超声波试验刚刚结束,2号舱的脚手架也拔地而起;搭架、换橡皮、拆架、调试、超声波试验,环环相扣、忙而不乱,一个个工序势如破竹般相继完成。距离开航不足48小时,船方的140个箱脚底座和90个地令备件才姗姗来迟,底座和地令分布杂乱,船方克令吊无法启动……困难接踵而至,时间滴答流淌,管理团队和修理团队通宵达旦,每个人都铆足了劲跟时间赛跑!努力一定会出奇迹,开航前,所有工程如期顺利完工,所有难能可贵的拼搏和付出在那一刻得到最好的慰藉!(管华 文/摄)